近日,在新乡S508/509盾构机再制造项目部,公司自主研制的盾体翻身工装试验成功,这是国内首次采用新型翻身工装对盾构机前、中盾盾体进行单钩翻身,这标志着小直径盾构机盾体从此实现单钩翻身作业。
在盾构机制造和组装车间,传统的盾体翻身需要两台吊机协调吊装作业,吊装设备投入多,占用空间大,操作难度高,特别是在作业空间受限的车间,盾体翻身较为困难。针对这一难题,中铁隧道局设备分公司组织科研人员攻关,最终设计和研制出一种新型的盾体翻身工装。
该翻身工装由公司自主研制,完全拥有自主知识产权。该翻身工装具有体积较小,运输方便的特点,尤其在翻身作业空间受限的场合,仅仅通过一台吊机就可以实现对盾构机前、中盾盾体来回翻身,它改变了以往两台吊机协同吊装的翻身作业方式,可以实现在作业空间受限的场合使用一台吊机对前、中盾盾体单钩翻身,减少了盾体翻身时吊装设备的投入,同时还能在使用一个工装的前提下,对同一台盾构机的前、中盾盾体进行单钩作业来回翻身,具有极大的实用性、方便性和经济性。
盾体翻身工装的研制和试验成功,彰显了中铁隧道局集团的技术研究和创新能力,近年来,以盾构机再制造为契机,不断引进和培养专业的技术人才,鼓励创新发明,以再制造带动制造,先后实现盾构机减速机、主轴承等关键部件国产化,努力为盾构再制造贡献一份科技力量,着力推动隧道建设事业的蓬勃发展。